Resumen:
La tesis evalúa técnica y económicamente la implementación de sistemas de
levantamiento artificial (ALS) en el Campo Aguarico, bloque 57, en la cuenca Oriente de
Ecuador. Este campo, con 54 años de producción, muestra una declinación significativa
en la presión del yacimiento, de 4,285 psi a 850 psi, y un corte de agua del 80%. El estudio
busca identificar el sistema ALS más eficiente y rentable para pozos con baja
productividad, mejorando la extracción de crudo y optimizando costos operativos.
Mediante un modelo basado en índices de productividad (IP) y presión de yacimiento
(IPy), se seleccionaron 48 pozos candidatos de entre 281 evaluados. El software PIPESIM
permitió simular escenarios y optimizar variables operacionales, destacando el Gas Lift
como el sistema más eficiente, con un incremento en la producción de hasta 1,700 bpd,
superando al bombeo electro-sumergible (780 bpd).
El análisis económico reveló una TIR del 69% en el escenario más favorable, con un
beneficio neto anual proyectado de 2.2 millones de USD. También se implementaron
medidas de mitigación para la alta producción de agua y problemas de corrosión,
garantizando la viabilidad del proyecto. El cambio de sistemas generó un incremento
acumulado de 254,158 barriles anuales en los pozos intervenidos, destacando la
importancia de optimizar tecnologías y realizar análisis técnicos continuos para
maximizar la producción en campos maduros. La investigación ofrece una guía valiosa
para la explotación sostenible en yacimientos con condiciones similares.